砂石骨料生产防堵筛网效率提升案例解析
发布时间:2025-05-07 点击次数:190
一、案例背景
在砂石骨料生产中,筛网堵塞是影响生产效率的常见难题。某砂石生产企业拥有一条塔楼式骨料整形制砂生产线,采用4GLS2565直线筛进行筛分作业。该直线筛为四层筛结构,原使用方孔编织筛网,规格包括20mm×20mm、10mm×10mm、5mm×5mm以及菱形防堵筛网3.2mm×3.2mm,采用钩板拉紧方式固定。然而,在设备安装调试后,陆续出现了一系列问题,严重影响了生产线的正常运转和筛分效率。
二、问题表现与分析
- 设备运行不稳定:
- 塔楼、电机和筛体出现晃动,筛箱振动大,导致设备无法稳定运行。
- 筛网破损断裂频繁:
- 筛网与下部支撑管为刚性接触,振动筛运行后,筛网与支撑管硬性拍打,导致筛网横向折断。
- 原拉紧方式为螺旋弹簧拉紧,螺栓预紧后容易松动,弹簧拍打横梁立板致使横梁开裂;同时,横梁结构强度偏弱也是开裂原因之一。
- 筛网卡料严重:
- 钢丝编织方孔筛网容易导致物料卡孔,影响筛分效率,且需要频繁停机清理。
三、改造方案与实施
为解决上述问题,该企业采取了一系列改造措施:
- 筛网下方柔性接触改造:
- 在筛网下方安装聚氨酯防护套,采用柔性接触方式,杜绝筛网与下部支撑管的刚性拍打,减少筛网破损。
- 拉紧方式与结构优化:
- 将原螺旋弹簧拉紧方式改为蝶形弹簧形式,起到强力缓冲和减震作用,避免拉紧螺栓松动。
- 更改拉紧横梁的结构,由原先槽型改为双角结构,增大结构强度,提高横梁的抗开裂能力。
- 筛网材质与孔型更换:
- 将原钢丝编织方孔筛网全部更换为菱形防堵筛网,规格包括10mm×10mm和5mm×5mm。菱形防堵筛网采用特殊的孔型设计,能够有效防止物料卡孔,提高筛分效率。
- 设备加固与稳定性提升:
- 对电机底座进行加固,增加加强筋板,提高电机运行的稳定性。
- 在筛体内部增加两处直径108mm的横梁,增强筛体的结构强度。
- 在筛体与塔楼连接处增加加强筋板,提高整体结构的稳定性。
- 在直线筛筛体固定横梁下部增加四处斜支撑,增大塔楼固定梁的强度,为设备提供一个稳定的运行环境。
四、改造效果
经过上述改造,该企业的砂石骨料生产线取得了显著的改进效果:
- 设备运行稳定可靠:
- 塔楼、电机和筛体的晃动问题得到有效解决,设备运行稳定,振动减小。
- 筛网使用寿命延长:
- 更换为菱形防堵筛网后,筛网破损断裂的问题得到根本解决。运行一年多时间,菱形防堵筛网未更换,有效降低了材料费用。
- 筛分效率显著提升:
- 菱形防堵筛网基本不卡孔,筛分效率大幅提高。生产线产量由最初的240t/h逐步提高到320t/h,提高了约33%。
- 产品质量稳定:
- 筛分效率的提升和筛网的稳定运行,保证了产品质量的稳定性,满足了市场需求。
五、结论
本案例通过优化筛网材质与孔型设计、改进拉紧方式与结构、加强设备加固与稳定性提升等措施,成功解决了砂石骨料生产中筛网堵塞、设备运行不稳定等问题,显著提高了筛分效率和生产线产量,降低了生产成本,为企业创造了显著的经济效益。这一案例为同类企业提供了有益的参考和借鉴,展示了通过技术创新和设备改造提升生产效率的可行路径。
